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长庆油田分公司年鉴 2025 CHANG QING YOU TIAN FEN GONG SI NIAN JIAN 2025
产 2208 口,优选调峰井 500 口,启动加热炉 72 台, 【采气工艺】 2024 年,长庆油田公司推进排水
改扩建站场 59 座,储气库具备冲锋能力 1370 万 采气“五个转变”,强化智能气井配套和低产井风
立方米 / 天,高峰月日均产气量 1.64 亿立方米。 险作业,加大致密含水气藏射流泵强排试验,盘
活同步回转单井增压设备。实施排采措施 6.4 万
【气藏评价】 2024 年,长庆油田公司气田开发 井次,维护气量 25.8 亿立方米,措施有效率保持
新增探明储量 * 立方米、经济可采储量 * 立方米、 在 92% 以上。针对上古富水区、下古严重腐蚀区,
SEC 储量 * 立方米,盘活难动用储量 * 立方米, 优化动态监测方案,实施缓蚀剂加注 2.5 万井次、
分别完成年度任务的 100.2%、102.2%、100.6% 和 井筒腐蚀检测 57 口、腐蚀挂片分析 35 口。实施
105.3%。深耕煤岩气、太原组灰岩两大新领域建 节流器打捞 1453 口,成功率 83%,比上年提高
设产能 6.7 亿立方米、贡献产量 2.5 亿立方米,首 2%;疑难节流器打捞 184 口,成功率 36%,比上
次向自然资源部提交探明储量 * 立方米。庆阳气 年提高 4%。开展老井隐患排查 3 轮次、2.2 万口井,
田筛选Ⅰ类有利区 900 平方千米,Ⅱ类有利区 650 发现并治理问题井 768 口。
平方千米;青石峁气田建成井口能力 4.5 亿立方
米,配套产能 3.1 亿立方米。 【井下作业】 2024 年,长庆油田公司实施查层补
孔、带压修井、储层解堵等进攻性措施 7 项、328
【产能建设】 2024 年,长庆油田公司统筹资源 口,日增产天然气 331 万立方米,全年累计增产 2.9
动用,实施地震、地质、井筒、地面一体化融合, 亿立方米。实施试气天然气回收 790 口,回收天
实现“研究设计、实施调整、技术升级”三个一 然气 1.53 亿立方米。编制《长庆油田油气田封井
体化,全年完钻气井 1794 口(水平井 207 口), 实施方案》,完成老井封井 373 口,其中高含硫气
直定向井Ⅰ + Ⅱ类井比例、水平井有效储层钻遇 井永久性封井 12 口。申报气田产能建设油套管材
率分别保持在 90%、65% 以上,直定向井、水平 料 31 万吨,再利用报废油管 8000 余吨,盘活资
井试气日产比上年分别提高 0.1 万立方米 / 天、0.5 产 1500 余万元。
万立方米 / 天。完成 81 亿立方米产能建设任务,
整体内部收益率保持在 8% 以上。新建产能完成 【气田集输】 2024 年,长庆油田公司推进管道
率 101.5%,产能产量符合率 96.7%。 和站场完整性管理,完成管道检测评价 1920 千
米、站场检测评价 46 座次,实施净化处理厂壁厚
【气藏管理】 2024 年,长庆油田公司推进 3+3“压 检测 3556 处,修复缺陷 699 处;识别高后果区 95
舱石”示范工程,打造“碳酸盐岩气藏、低渗气藏、 千米;建成苏 48 区块无泄漏示范区并验收,启动
致密气藏”高质量开发调整新模式,示范区天然 苏东南示范区;完成上古天然气“269”工程和储
气产量较方案提高 4.2%,综合递减率 14.8%,比 XAI 管道 2 项股份公司重点工程完整性管理专篇、
上年下降 0.2 个百分点。编制完成油田公司级“压 专章编制。建成绥德天然气处理厂及配套外输管
舱石”方案 3 项,预计采收率提高 2 ~ 3 个百分点。 道 84 千米,企地合资共建庆阳气田城探 3 外输管
组织苏东 41-53 区块 CCUS-EGR 等重大攻关试验 道、青石峁气田外输管道等重点工程;新建集气
方案编制,加快项目实施,探索老气田提高采收 站 11 座,改扩建站场 59 座,采集输管道 2002 千米,
率新途径;梳理排查关停井 2939 口,落实井间、 地面集输处理能力 1.75 亿立方米 / 天。Ⅰ类和Ⅱ
层间、储层的剩余气,制定分级分类措施,全年 类集输管道连续 8 年“零泄漏”,Ⅲ类集输管道失
实施挖潜措施 469 口。精细气井措施,分类优化 效率 0.00014 次 / 千米·年。
生产制度,实施“一类一策”差异化管理,气区
开井率达 96% 以上,综合递减率控降至 19.5%。 【储气库管理】 2024 年,长庆油田公司推进榆 *
和 * 储气库项目建设,榆 * 储气库完钻水平井 11
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