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长庆油田分公司年鉴 2025          CHANG QING YOU TIAN FEN GONG SI NIAN JIAN 2025


              产 2208 口,优选调峰井 500 口,启动加热炉 72 台,                 【采气工艺】 2024 年,长庆油田公司推进排水
              改扩建站场 59 座,储气库具备冲锋能力 1370 万                       采气“五个转变”,强化智能气井配套和低产井风
              立方米 / 天,高峰月日均产气量 1.64 亿立方米。                       险作业,加大致密含水气藏射流泵强排试验,盘
                                                                活同步回转单井增压设备。实施排采措施 6.4 万
             【气藏评价】 2024 年,长庆油田公司气田开发                           井次,维护气量 25.8 亿立方米,措施有效率保持

              新增探明储量 * 立方米、经济可采储量 * 立方米、                        在 92% 以上。针对上古富水区、下古严重腐蚀区,
              SEC 储量 * 立方米,盘活难动用储量 * 立方米,                       优化动态监测方案,实施缓蚀剂加注 2.5 万井次、
              分别完成年度任务的 100.2%、102.2%、100.6% 和                  井筒腐蚀检测 57 口、腐蚀挂片分析 35 口。实施
              105.3%。深耕煤岩气、太原组灰岩两大新领域建                          节流器打捞 1453 口,成功率 83%,比上年提高
              设产能 6.7 亿立方米、贡献产量 2.5 亿立方米,首                      2%;疑难节流器打捞 184 口,成功率 36%,比上
              次向自然资源部提交探明储量 * 立方米。庆阳气                           年提高 4%。开展老井隐患排查 3 轮次、2.2 万口井,
              田筛选Ⅰ类有利区 900 平方千米,Ⅱ类有利区 650                       发现并治理问题井 768 口。
              平方千米;青石峁气田建成井口能力 4.5 亿立方
              米,配套产能 3.1 亿立方米。                                 【井下作业】 2024 年,长庆油田公司实施查层补
                                                                孔、带压修井、储层解堵等进攻性措施 7 项、328
             【产能建设】 2024 年,长庆油田公司统筹资源                           口,日增产天然气 331 万立方米,全年累计增产 2.9

              动用,实施地震、地质、井筒、地面一体化融合,                            亿立方米。实施试气天然气回收 790 口,回收天
              实现“研究设计、实施调整、技术升级”三个一                             然气 1.53 亿立方米。编制《长庆油田油气田封井
              体化,全年完钻气井 1794 口(水平井 207 口),                      实施方案》,完成老井封井 373 口,其中高含硫气
              直定向井Ⅰ + Ⅱ类井比例、水平井有效储层钻遇                           井永久性封井 12 口。申报气田产能建设油套管材
              率分别保持在 90%、65% 以上,直定向井、水平                         料 31 万吨,再利用报废油管 8000 余吨,盘活资
              井试气日产比上年分别提高 0.1 万立方米 / 天、0.5                     产 1500 余万元。
              万立方米 / 天。完成 81 亿立方米产能建设任务,
              整体内部收益率保持在 8% 以上。新建产能完成                          【气田集输】 2024 年,长庆油田公司推进管道
              率 101.5%,产能产量符合率 96.7%。                           和站场完整性管理,完成管道检测评价 1920 千

                                                                米、站场检测评价 46 座次,实施净化处理厂壁厚
             【气藏管理】 2024 年,长庆油田公司推进 3+3“压                       检测 3556 处,修复缺陷 699 处;识别高后果区 95
              舱石”示范工程,打造“碳酸盐岩气藏、低渗气藏、                           千米;建成苏 48 区块无泄漏示范区并验收,启动
              致密气藏”高质量开发调整新模式,示范区天然                             苏东南示范区;完成上古天然气“269”工程和储
              气产量较方案提高 4.2%,综合递减率 14.8%,比                       XAI 管道 2 项股份公司重点工程完整性管理专篇、
              上年下降 0.2 个百分点。编制完成油田公司级“压                         专章编制。建成绥德天然气处理厂及配套外输管
              舱石”方案 3 项,预计采收率提高 2 ~ 3 个百分点。                     道 84 千米,企地合资共建庆阳气田城探 3 外输管
              组织苏东 41-53 区块 CCUS-EGR 等重大攻关试验                    道、青石峁气田外输管道等重点工程;新建集气
              方案编制,加快项目实施,探索老气田提高采收                             站 11 座,改扩建站场 59 座,采集输管道 2002 千米,
              率新途径;梳理排查关停井 2939 口,落实井间、                         地面集输处理能力 1.75 亿立方米 / 天。Ⅰ类和Ⅱ
              层间、储层的剩余气,制定分级分类措施,全年                             类集输管道连续 8 年“零泄漏”,Ⅲ类集输管道失

              实施挖潜措施 469 口。精细气井措施,分类优化                          效率 0.00014 次 / 千米·年。
              生产制度,实施“一类一策”差异化管理,气区
              开井率达 96% 以上,综合递减率控降至 19.5%。                      【储气库管理】 2024 年,长庆油田公司推进榆 *
                                                                和 * 储气库项目建设,榆 * 储气库完钻水平井 11
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