Page 185 - 长庆油田分公司年鉴2025
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油气生产单位
开发水平。突出气井全生命周期管理,推行“一
类一法、一井一策”差异化管理体系,通过合理
配产、控压稳产和优化间开制度,阶段综合递减
率 22.6%。加强低产井连片治理、多技术集成应
用,推广应用暂堵压裂、宽带压裂、体积压裂等
成熟技术,试验攻关前置调堵压裂、堵水酸化等
控水增油技术,全年实施油井措施 422 口,有效
率 90.4%,累计超产 1 万吨。
第三采油厂 QHSE 管理工作连续八年获评长 【生产组织】 2024 年,第三采油厂构建前线指挥
庆油田公司金牌单位。 (刘金垒 摄) 部“三部、六组、两支撑”管理模式,健全完善
“高效、灵敏、稳健”的生产运行体系。优化“现
【增储建产】 2024 年,第三采油厂坚持“立足浅 场巡检 + 远程监控 + 数据分析”的产量监控体系,
层找高效,挖掘低品位找甜点,新区甩开找突破” 加强产量“四个匹配”监控,有效控制输差、减
策略,统筹高效增储与效益建产,加速推进资源 少生产影响、提升运行能力,输差率比上年下降
向储量、储量向产量的转化进程。全年完钻石油 0.27 个百分点,影响较上年下降 11 吨 / 天。完善
探评井 41 口,复查老井 3730 口,落实建产目标 地面集输系统,投运青 -2 集气站、青 - 高外输线
15个。新钻油水井321口,投产118口,投注106口, 等,建成以青 -1 集气站为枢纽的集输系统,销售
建成产能 20 万吨,平均单井日产为 2.7 吨,新井 能力由 30 万立方米 / 天提高到 100 万立方米 / 天,
超产 2000 吨,内部收益率 8.6%,超出考核基准 保障气田产能充分发挥。探索形成“区域找差距、
线 0.6 个百分点;气田新建井 14 口,建产能 0.46 对标挖潜力、逐级做对比”低效发电单元排查法,
亿立方米,产能到位率 92.6%。加快指标获取转化, 推进光伏数据平台智能化管理,加强运维保障,
分布式光伏当年新装机 261 座 32 兆瓦,累计装机 光伏电站上线率 100%,偏差率控制在 3% 以内。
容量 363 座 46.5 兆瓦。
【QHSE 管理】 2024 年,第三采油厂推进体系运
【油田稳产】 2024 年,第三采油厂强化以精细注 行、风险管控、隐患整治、健康管理,保持安全
水为核心的降递减工作,系统推进注采系统调整、 平稳的良好态势。建立全员数智化责任清单,优
精细分层注水、精益调剖调驱等专项治理,油田 化完善 11 项管理制度,履职到位率由 93% 提升
阶段自然递减率控制在 9.7% 以内,全厂保持Ⅰ类 至 99%,位列长庆油田公司前列。创新实施“六
步四区”网格管理,风险作业和动态风险全面受
第三采油厂青石峁采气作业区青一联合站。
(杨 柳 摄) 绿色油田。 (马建立 摄)
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