Page 235 - 长庆油田分公司年鉴2025
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油气生产单位
第五采气厂
【概况】 第五采气厂前身为苏里格东部气田开 【技术创新】 2024 年,第五采气厂自主设计井间
发项目部,成立于 2009 年 3 月;2010 年 4 月建 并联循环气举工艺,苏东北 2 口低效井成功复产;
成 15 亿立方米产能规模,改名为“第五采气厂”; 探索 8 项老井“焕新”试验,增产 3426 万立方米;
2020 年 8 月增挂“长庆石油勘探局有限公司苏里 开展气煤同采技术研究,形成气煤避让开发技术
格东储气库管理分公司”牌子,主要负责苏里格 对策,新开辟 545 平方千米煤矿重叠区部署范围,
气田东区的开发管理、4 个合作区块的生产监管、 新增可动用储量 * 立方米。实现全厂井、站、保
苏东气田采出水处理及回注和储气库注采运行管 障点视频接入一体化监控系统,迁移 6 万个生产
理。第五采气厂地处鄂尔多斯市和陕西省榆林 数据到统建数据库。研发“机库式无人机 + 新型
市,矿权管护面积 1.16 万平方千米,自营区含气 管道标志桩”技术,纳入气田地面建设统一技术
面积 3573.2 平方千米。截至 2024 年年底,有集气 规定。
站 42 座,采出水处理站 1 座(处理能力 1000 立
方米 / 天),苏东 * 储气库 1 座;6 条集输干线, 【QHSE 管理】 2024 年,第五采气厂持续优化
33 条集输支线(其中自营区 23 条),投产气 QHSE 管理体系,制定首版操作规程汇编,深化
井 4659 口( 其 中自营区 2713 口),年生产能 双重预防机制建设,井控风险、硫化氢风险、储
力 54.81 亿立方米。 气库注采运行风险、特殊作业风险、管道泄漏风
2024 年,第五采气厂生产天然气 54.81 亿立 险等“五大固有风险”全面受控,完成除患攻坚
方米、轻烃 3.1 万吨,建成发电站 17 座,累计发 任务 18 项。通过长庆油田公司绿色基层创建验收,
电 310 万千瓦时;单位完全成本比上年控降 3%。 集团公司生态红线专项审计实现“零问题”,储气
设 14 个机关部门,6 个基层单位,员工总量 587 人, 库作业区获评集团 QHSE 先进单位,连续 11 年获
其中管理人员 180 人、专业技术人员 104 人、技 长庆油田公司 QHSE 管理金牌单位。
能操作人员 303 人,平均年龄 40 岁。厂党委设机
关党总支1个(内设党支部8个)、基层党支部6个, 【基础管理】 2024 年,第五采气厂以基础为支撑、
中共党员 318 人,占全厂员工总数的 54.3%。 合规为前提、对标为抓手、精益为目标,推动对
标一流价值创造 6 项任务落实,制度立改废 46 项,
【生产经营】 2024年,第五采气厂新建集气站1座、 实现“两册”覆盖率和上线率 100%,编制《第五
场站检修技改 19 座,投产新井 119 口,措施增产 采气厂强化场站现场标准化管理实施方案》,数智
5.87 亿立方米,超计划 20%。储气库第三周期提 赋能资料精简 208 项、重复填报减少 84%、无纸
前 14 天完成 7.4 亿立方米注气任务,具备 930 万 化达 97% 以上,6 项基层管理经验被长庆油田公
立方米 / 天调峰能力,采气期日均采气量 673 万 司收录。
立方米,创历史新高。全年节约生产成本 898.63
万元,超计划 5%,压减非生产性管理支出 80.89 【合规管理】 2024 年,第五采气厂持续推进“合
万元,报废资产 158 项、压降折旧折耗 1421 万元, 规管理深化提升年”活动,严守“三环两线”,建
实现协同增长。 立全链条全过程监督管理,落实项目建设“三同时”
管理要求,连续 8 年无经营违规处罚及事后合同,
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