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长庆油田分公司年鉴 2025 CHANG QING YOU TIAN FEN GONG SI NIAN JIAN 2025
完成 0.7 亿立方米产能建设,累计新建产能 5.2 亿 关键工具材料升级换代、测试评价技术配套应用”
立方米。 等方面强化技术攻关,青石峁气田形成“射孔避
完成庆阳气田新增储量及产建任务。通过高 断裂 + 适度规模改造 + 暂堵转向压裂”为核心的
精度地震属性预测、精细储层对比、古地貌刻画, 差异化靶向压裂改造工艺,水平井在水平段缩短
成藏规律认识进一步深化,明确“平原找河道、 20% 的前提下,试气产量保持稳定,1 口高产井
前缘抓朵体”的部署思路,完成 * 立方米探明储 获无阻流量 156.1 万立方米 / 天,创历史新高;庆
量提交与 0.5 亿立方米产能建设。 阳气田形成“精细密切割、FVS 压裂液体系、CO 2
太原组灰岩先导试验成效显著。利用岩芯、 增能助排、DMS 可溶球座”为核心的体积压裂 2.0
特殊测井、三维地震、随钻试采等动静态资料开 技术,试气产量较初期提升 50% 以上。太原组灰
展储层综合评价研究,有效储层钻遇及试气效果 岩坚持“缝网压裂”思路,在先导试验平台开展
显著,擒获 1 口百万立方米高产气井,进一步落 四大类 12 项提产降本攻关试验,通过“三增一替”
实储量升级及规模建产有利目标。 优化调整,完试水平井 5 口,平均井口产量 14.21
清涧、苏西新区评价开创增储上产新局面。 万立方米 / 天,取得高效突破,为长庆油田公司
坚持地震地质一体化协同攻关,优势储层砂体展 新领域产量接替提供技术储备。
布和气水分布规律认识更加清晰,初步落实清涧
可新增探明储量 * 立方米,新建产能 8.6 亿立方米, 【安全环保】 2024 年,天然气评价项目部推进
开辟新的评价目标。 除患攻坚、井控提升年、网格化建设、双防建设、
反三违、交通安全整治等专项行动,排查整治问
【工艺优化】 2024 年,天然气评价项目部锚定 题隐患 2435 项,安全风险全面受控。开展污染防
工程技术难题,坚持科研攻关与现场试验相结合, 治攻坚战,推进固液减量、电代油、CO 2 增能压
构建工程地质模型,优化钻试工艺,配套测试评 裂等清洁生产、措施降碳工作,单井压滤液、岩
价项目,推动工艺设计和施工参数适应性循环提升, 屑产生量比上年下降 60 立方米、150 吨,钻机电
技术迭代优化升级。 气化率 80.3%,11 口增能压裂井注入 CO 2 1795 吨。
提升钻井速度。应用直定井小井眼、水平井 完成 QHSE 体系内审 2 次,查找补强薄弱环节 7 项,
三开优化井身结构,结合三维地震裂缝预测模型, 修订完善制度 3 项,全年未发生一般 C 级及以上
深化“激进参数 + 轨迹控制 + 分段提速”集成技术, 安全环保事故事件及行政处罚事件,通过中央环
配套“四低一高一巩固”技术措施,实现钻井由 保督察,首次获评长庆油田公司“QHSE 管理银
被动堵漏,到预测防漏、精准避漏和高效钻进的 牌单位”。
转变,青石峁气田直定井、水平井平均钻井周期
分别降至 23.4 天和 50.9 天,缩短 28.4% 和 42%; 【合规管理】 2024 年,天然气评价项目部坚持目
庆阳气田直定井平均缩短 10.3%,平均钻井周期 标与问题导向,细化“一本账”管理,以投资计
28.6 天;太原组灰岩通过三轮技术优化,水平井 划为核心,成本模型、立项审查及全链条精细管
井身结构、钻具组合、钻进参数配套定型,水平 理为抓手,深化标准化、制度化和数智化体系建设,
井钻井周期缩至 40 天。 经营管理质效显著提升。构建“一细则、两办法、
提高固井质量。易漏、深井率先应用 1.10 克 / 三管理”投资管控体系,围绕“零基计划”“三环
立方米玻璃微珠水泥浆体系及小井眼高承压免钻 两线”,以全流程造价管理支撑全生命周期项目闭
分级箍,平均固井质量优良率达到 96% 以上,攻 环管理,实现建设项目总量控制和过程监督。深
克复杂区域固井工艺难题,为压裂改造提供良好 化“四精”管理,健全“先算后干、事前算赢”
的井筒条件。 预算管理体系,统筹短期价值实现和长期价值培
提高试气效果。围绕“深化增产机理研究、 育,全年累计增效 2979 万元,首次开展评价井核
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